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真正的等溫淬火球鐵-奧貝球鐵生產(chǎn)廠家

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行業(yè)要聞
灰鑄鐵熔煉 SiC預(yù)處理很關(guān)鍵
發(fā)布時(shí)間:2017-08-01 12:00 來(lái)源:tommy 閱讀:
感應(yīng)電爐的冶金過(guò)程與沖天爐熔煉有本質(zhì)上的差別,用感應(yīng)電爐來(lái)熔煉灰鑄鐵,其鐵液與沖天爐相比過(guò)熱度高,熔化保溫時(shí)間長(zhǎng),極易引起脫碳。相同化學(xué)成分、相同鑄型澆注成品的鑄件,比沖天爐的強(qiáng)度硬度高,激冷白口傾向大,石墨長(zhǎng)度較短,并且易產(chǎn)生D、E型石墨,鐵液流動(dòng)性較差,收縮增大,易引起各種鑄造缺陷(氣孔,冷隔,縮孔,縮松等)。我廠自2013年采用感應(yīng)電爐生產(chǎn)鑄件以來(lái),生產(chǎn)前期依然采用與沖天爐相仿的熔煉工藝,前期所生產(chǎn)鑄件由于鑄件縮孔,縮松以及加工過(guò)程中料硬等原因而造成的鑄件廢品率達(dá)10%以上,2014年我廠對(duì)灰鑄鐵用預(yù)處理劑SiC進(jìn)行預(yù)處理,添加碳化硅以后,石墨形態(tài)變粗變短,間距較大,增加共晶團(tuán)數(shù)量,改善鑄鐵的強(qiáng)度和硬度,減少孕育后的鐵水過(guò)冷度,改善鑄件的加工性能。
 
  一、生產(chǎn)條件
 
  采用3t中頻感應(yīng)電爐熔煉,爐料配比穩(wěn)定:生鐵20%,廢鋼40%,回爐料40%,加入適量的增碳劑、硅鐵、錳鐵、SiC、FeS調(diào)整鐵液化學(xué)成分,SiC的加入時(shí)間為爐內(nèi)鐵液熔化過(guò)半時(shí)加入,抗拉強(qiáng)度與硬度的獲取均為Ф30mm的單鑄抗拉試棒上,試棒為呋喃樹(shù)脂砂造型。
 
  二、試驗(yàn)結(jié)果及分析
 
  1.對(duì)石墨形態(tài)的影響
  化學(xué)成分為:wC=3.18%,wSi=1.85%,wMn=0.83%,wP=0.043%,wS=0.078%,未加SiC對(duì)鐵液進(jìn)行預(yù)處理。石墨形態(tài):片狀石墨分布屬A型,夾有少量C型石墨,石墨長(zhǎng)度4~5級(jí)。
 化學(xué)成分為:wC=3.20%,wSi=1.83%,wMn=0.86%,wP=0.043%,wS=0.076%,加入0.8%的SiC對(duì)鐵液進(jìn)行預(yù)處理。石墨形態(tài):片狀石墨分布屬A型,夾有少量C型石墨,石墨長(zhǎng)度5~6級(jí)。
 
  2.對(duì)鑄鐵抗拉強(qiáng)度的硬度的影響
  以電爐熔煉HT250做生產(chǎn)試驗(yàn),各爐次的配料相同以盡可能保證化學(xué)成分相同,鐵液出爐溫度為1515~1525℃,澆注溫度為1380~1430℃,包底0.3%硅鋇孕育劑進(jìn)行孕育處理,檢測(cè)的化學(xué)成分及相對(duì)應(yīng)的強(qiáng)度和硬度見(jiàn)表1。試驗(yàn)結(jié)果表明,在相同的熔煉條件及相似的化學(xué)成分下,通過(guò)SiC進(jìn)行預(yù)處理的鐵液與不經(jīng)過(guò)處理的鐵液相比其力學(xué)性能與硬度都有不同程度的提高。
 
  3.對(duì)鑄鐵加工性能的影響
  如圖3所示,該件為0L59011左罩蓋是公司產(chǎn)品T165零件。材質(zhì)HT200,重量45kg。該件的主要壁厚為8~10mm,在先期生產(chǎn)過(guò)程中我們主要通過(guò)高硅碳比的方法改善其加工性能。由于感應(yīng)電爐感應(yīng)電爐熔煉鑄鐵,過(guò)冷度大、白口傾向強(qiáng),在碳當(dāng)量相同的條件下,用感應(yīng)電爐熔煉的鑄鐵與用沖天爐熔煉的相比,共晶轉(zhuǎn)變時(shí)的過(guò)冷度大得多,在先期生產(chǎn)的鑄件中在機(jī)加工過(guò)程中大多數(shù)鑄件表現(xiàn)為鑄件邊緣處白口化,加工難度較高,只能對(duì)鑄件進(jìn)行退火處理才能滿足機(jī)加工要求,我們通過(guò)提高碳當(dāng)量及使用高硅碳比的方法均沒(méi)有收到良好的效果。后來(lái)我們對(duì)鐵水試行SiC預(yù)處理工藝并配合高硅碳比的方法進(jìn)行工藝驗(yàn)證,首先確定該件的化學(xué)成分與原來(lái)保持一致為wC=3.20%~3.30%,wSi=2.20%~2.30%,wMn=0.80%,wP≤0.50%,wS=0.050%~0.10%,預(yù)處理劑SiC的加入量依舊保持在0.8%,我們對(duì)之后生產(chǎn)的兩批次40件進(jìn)行加工跟蹤驗(yàn)證,均無(wú)邊緣白口化的現(xiàn)象,且加工性能良好,徹底解除了該件機(jī)加工料硬的現(xiàn)象。
 
  三、結(jié)語(yǔ)
 
 ?。?)在感應(yīng)電爐熔煉灰鑄鐵的過(guò)程中用SiC對(duì)鐵液進(jìn)行預(yù)處理可以改善石墨形態(tài)及大小。
 ?。?)在感應(yīng)電爐熔煉灰鑄鐵的過(guò)程中用SiC對(duì)鐵液進(jìn)行預(yù)處理可以提高抗拉強(qiáng)度及硬度,在同條件下抗拉強(qiáng)度可以提高20~30MPa,硬度可以提高10~25HBW。
  (3)在感應(yīng)電爐熔煉灰鑄鐵的過(guò)程中用SiC對(duì)鐵液進(jìn)行預(yù)處理可以顯著地提高切削性能,減小鑄件白口傾向。

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